锂离子电池超声波熔接导致的膨胀事故分析

摘要

超声波熔接在锂离子电池组生产中运用广泛,一般用于塑胶壳体的密封焊接。为了不让超声波的振动造成电芯内部损伤,目前针对导熔线设计、熔接参数设置等方面的研究和报道很多,但如果辅助工艺的细节考虑不全,会导致超声波振动传到电芯本体上最薄弱的泄压阀处,并造成破裂,导致电芯漏液、鼓胀,形成锂离子电池使用安全的重大隐患。
下面针对文献中给出的实例调查,分析锂离子电池鼓胀的原因,并给出解决方案。

1 事故现象及实物分析

在一款移动手持式销售终端 (POS) 机用 3 只电芯并联 (1S3P) 锂离子电池组量产试生产中,在时隔大约 1 个月后,偶然发现数个电池组在未使用的常温放置状态下,有局部鼓胀的现象,而之前已经实施的各项测试中,并未发现此问题。

1.1 电池组工艺流程

电池组生产工艺流程为:电芯盖板上焊保护回路→电芯表面贴双面胶→电芯放入塑胶下壳→塑胶上壳内四角点胶→盖上塑胶上盖→上下盖嵌合→超声波熔接→外观、厚度、漏液检查→电气特性测试→贴标→外观检查

1 .2 电池组构造

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图 1
从图 1 可知:
1 上方两只电芯(1 号、2 号)、下方 1 只电芯(3 号)都放入塑胶下壳中,单只电芯尺寸为 61 mm 长、42 mm 宽、5 mm 厚;
2 塑胶上壳内表面 4 个角点好热熔胶,再盖在上面两只电芯上(将电芯固定在上壳中);
3 上下壳嵌合后,进行超声波熔接。
电芯泄压阀一般有两种:盖板冲压式和罐表面刻印式。实验研究的电芯使用盖板冲压式泄压阀。

1 .3 量产试生产时发现的问题

试生产时,超声波熔接后,按正常流程进行了外观、厚度、漏液检查及电气特性测试,当时并未发现任何问题。之后,由于其他项目需要,在静置 1 个月后再次测试时,观察到数个电池组贴商标面的相同部位发生鼓胀 ( 见图 2) 。
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图 2

1 .4 实物非破坏性分析

用 VR-3000 3D 轮廓测量仪 ( 日本产) 进行表面形状分析,确定鼓胀的发生位置和最厚处都处于靠近 2 号电芯泄压阀一侧区域 ( 图 3) ,再用 SMX-1000 X 射线检查机 ( 日本产) 进行确认,发现鼓胀电池组 2 号电芯的泄压阀都已破裂,且破裂方向是从外向内,说明不是电芯质量问题导致的气压升高、冲破泄压阀,而是受到外力导致泄压阀的破裂 ( 图 4) 。
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图 3
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图 4

1 .5 实物拆解分析

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图 5
鼓胀是由于空气中的水分进入电芯内部,导致电解液分解,产生以 HF、CO 2 为主的气体,反应式见式 ( 1) -( 4) 。
LiPF 6→ LiF + PF 5 ( 1)
PF 5+ H 2 O → POF 3+ 2 HF↑ ( 2)
Li 2 CO 3+ 2 HF → 2 LiF + H 2 CO 3 ( 3)
H 2 CO 3→ H 2 O + CO 2↑ ( 4)
气体产生在卷绕体内部的正负电极之间,不容易逃逸,从 X 射线电子计算机断层扫描 ( CT) 图 ( 图 6) 中可看见,电极发生了扭曲、膨胀,最终导致电芯鼓胀。
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图 6

2 深入调查及结果

电芯的泄压阀破裂为从外向内,是受到外力导致,因此,针对外力的来源、泄压阀破裂的极限压力进行分析。

2 .1 电芯泄压阀本身的耐压性调查

泄压阀是电芯最薄弱的部位。一旦电芯内部急剧产生大量气体,该处首先被冲破,使电池内部的气体泄出,以防止电芯发生爆炸等安全事故。
该批次电芯的泄压阀耐压性调查结果如下:
1泄压阀薄壁处的厚度满足制造规格 (>0. 034 mm) ,数值稳定、与其他批次没有差异;
2泄压阀开启压 ( 作动压) 满足制造规格 (4. 4~5. 2 MPa) ,数值稳定、与其他批次没有差异 ( 图 7) ;
3实际外力抗压没有制造规格要求,但测试发现,与其他批次没有差异。用Φ= 1. 0 mm 的顶针下压时,很小 ( 6. 5~ 7. 5 N) 的压力就能导致破裂。
最终结论: 该批次电芯的泄压阀耐压性整体没有问题。
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图 7

2 .2 电芯泄压阀受力隐患的排查

逐一排查了夹具、设备和作业方法等,并未发现明显的问题点,即使有人为触碰等外力,也不会每次都恰好碰到 2 号电芯的泄压阀导致破裂,判断应该还存在与电芯位置有关的其他外力。为此,每道工序都特意增加了针对 2 号电芯泄压阀的全数外观检查,再进行试生产,发现直到超声波熔接前的上下壳嵌合工序都没有发生问题。按正常的工艺流程,超声波熔接后就不会打开壳体,但此次特意在超声波熔接后,剥开壳体对 2 号电芯的泄压阀进行检查,发现超声波熔接导致部分 2 号电芯泄压阀的破裂,发生率小于 1%。

2 .3 电芯泄压阀破裂的原理分析

超声波熔接的原理,是通过上模将超声波能量传送到零件焊区,产生每秒数万次的高频振动,利用两个焊接的交界面 ( 上下壳体接缝) 处声阻大的特点,产生局部高温,使两个焊件的接触面迅速熔化,辅以一定压力,就熔合成一体。超声波停止后,让压力持续数秒以凝固成型,上下壳就能紧密结合在一起,结合处的强度与壳体材料接近。
该手持 POS 机采用的壳体材质为聚碳酸酯 ( PC) ,超声波熔接参数 ( 振幅、压力、下压速度、焊接时间、保压时间和延迟时间等) 均针对该材质进行设定,没有发现问题,同时,导熔线设计也没有问题。综合分析后,发现是 2 号电芯的泄压阀侧面和上壳之间,由于热熔胶偏位导致缝隙消失、超声波传导到泄压阀处所致。故障模型见图 8。
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图 8

该机种在构造设计时,将电芯在超声波熔接模具中横向放置,以避免超声波上模发振时自上而下的纵向振动对泄压阀可能的冲击。实际量产试生产时,除了在上壳的四角内表面有热熔胶的位置外,电芯与上壳之间也有缝隙。热熔胶 ( 聚酰胺) 点胶的目的是将电芯固定在上壳中、不晃动,如无特别要求,采用半自动、甚至手工点胶,很难做到胶量、厚度和位置非常精准。仔细观察泄压阀破裂的电芯,发现一个共同点,即有一处热熔胶的位置很接近 2 号电芯泄压阀的侧面[图 1 ( b) ],有的甚至覆盖到泄压阀边缘处。热熔胶在点胶后短时间内较柔软,将上壳盖在电芯表面、放入超声波模具中加压时,热熔胶将顺势延展、接触到 2 号电芯泄压阀的边缘,填补电芯泄压阀部位与上壳 ( 被焊接件) 之间的缝隙。由此推测: 超声波振动以热熔胶为媒质传导到电芯的泄压阀处 ( 电芯中最脆弱的一个部位,仅 0. 03 mm 厚) ,造成破裂。

2 .4 电芯泄压阀破裂后能否检出的验证

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图 9

为验证能否在后道工序内,通过电压、内阻、厚度和外观的变化检测出异常的情况,将电芯的泄压阀人为戳破,再在 23 ℃、RH= 50%的环境下放置并观察电芯,结果见图 9。
从图 9 可知,在开始的 3 d 内,电压、内阻和厚度基本上没有变化,之后异常逐渐显现,且越来越明显。与此同时,电芯的外观观察表明,在起初的两天内没有明显的电解液漏出,之后电解液逐渐漏出,且呈现白色的结晶状态。这说明,一旦电芯泄压阀破裂,按照正常的工艺流程,在 1 ~ 2 d 内成为成品,在此期间,工序内部无法通过电压、内阻、厚度和外观等异常发现问题。这是由于电芯盖板 ( 靠近泄压阀一侧) 上面还贴着一层外部绝缘板,在泄压阀破裂的情况下起到一定的密封作用,短时间内能阻挡空气中的水分进入电芯内部,延缓上述性能指标异常化。另外,由于电池组是上下壳密封结构,即使里面的电芯漏液,电池组的表面也难看出。

2 .5 电芯泄压阀破裂后电池组安全性问题的验证

由于水分进入,导致电芯卷绕体的电极变质、膨胀、分解,但未发现电芯内部的短路问题。用 TOSCAT-3600 充放电设备 ( 日本产) 对该电池组 ( 包括泄压阀破裂、膨胀的 2 号电芯) 进行充放电 ( 以 2 250 mA 恒流充电至 4. 2 V,转恒压充电至 60 mA; 以 900 mA 恒流放电至 3. 0 V) 。在 45 ℃高温下循环 5 次,之后在室温下循环,发现可正常充放电 100 次以上,且电池组容量衰减不明显,表面温度正常 ( 图 10) 。循环试验结束后,剖解 2 号电芯,没有发现内部短路问题。
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图 10
解剖数个电池组后发现,部分电池组的保护回路表面因电解液泄漏产生了电化学迁移现象 ( 图 11) ,可能会影响电池组的过充、过放等保护功能,导致使用时存在安全隐患。
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图 11

3 改善方案及效果

经上述分析,制定 3 个改善方案,并逐一进行验证。
方案一: 调整点胶位置,稍微离开 2 号电芯的泄压阀部位。该方案可行,需调整点胶设备行程等,但每次点胶位置、胶量难免有些偏差,难以 100%防止点胶时的位置偏移。
方案二: 微调超声波熔接机参数,如适当减少压力、提前发振时间、缩短熔接时间等。这样也有效果,但会影响上下壳熔接强度,还存在点胶位置和胶量偏差导致的隐患。
方案三: 调整 2 号电芯泄压阀位置,翻面使之处于电池组的中央,使点胶位置完全避开泄压阀位置,防止超声波可能带来的损害 ( 图 12) 。由于 2 号电芯放入位置的调整,相应地,上下壳体局部布局也需微调,即使点胶位置、胶量稍有偏差都没问题,超声波焊接参数也无需调整,2 号电芯的泄压阀和上壳之间有足够的缝隙,能彻底解决存在的问题。
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图 12
最终采用方案三后,批量试生产了 1 万只左右,未发现 2 号电芯泄压阀破裂,之后进入正产量产至今已有一年,都没有发生同样的问题。这表明,该问题得到了彻底解决。

4 结论与探讨

电池组量产试生产前进行过超声熔接的失效模式分析,但重点只考虑熔接强度、熔接效果等,较少考虑到电芯因素,对超声波熔接导致电芯损伤的隐患讨论不足。通常认为,只要导熔线设计、熔接参数设置没有问题,超声波上模不直接、正面接触到电芯的泄压阀 ( 即留有空隙) ,超声波就不会造成电芯损伤。对点胶这样辅助工艺的细节考虑不周,超声波的振动通过热熔胶传导到泄压阀侧面时,也可能造成破裂。
超声波熔接导致电芯泄压阀破裂的实例,对有关生产厂家,尤其是购买电芯直接加工电池组、对电芯的泄压阀构造了解不够深入的厂家,有一定的参考价值和实用意义。
泄压阀是电芯中最脆弱的部分,电池组加工过程中一定避免各种外力、振动、冲击等直接或间接碰到泄压阀及周边区域。本案例中,超声波熔接造成电芯泄压阀破裂的详细机理有待进一步讨论和研究,但对此隐患的认识,可为今后产品的工艺细化、验证方案等的改进提供借鉴思路。

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